车辆发生抱闸及安定性性能不良的技术原因
日期:2018-08-27 / 人气: / 来源:未知
由于目前货车车辆多采用120制动阀,因此以此类阀件进行说明:
1、120型控制阀制动报闸原因:
(1)120控制阀主阀膜板穿孔。造成副风缸和列车管的通路在列车管少量减压量时,主阀主活塞两侧没有形成压力差,主阀不起制动作用,当常用制动时,由于列车管减压量较大,主阀主活塞两侧形成压力差,起制动作用,但制动机缓解时,由于列车管进风量较少(或者车辆在机车后部),不能推动滑阀到达缓解位置,造成制动机不缓解。如果列车在中途停车后,再施行缓解,没有确认全列车缓解而发车,就会造成制动报闸。
(2)主阀作用部主活塞的沟槽较浅或者装用了103主活塞。造成主活塞吸附在上盖上(由于主活塞与上盖比较密闭,列车管压力集中作用在膜板周围,当缓解时,压力空气对膜板造成破坏性拉伸)。
(3)作用部配件与阀体有别劲。当列车施行常用制动或者紧急制动后,控制阀不能缓解。
2、120型控制阀安定性不良的原因:
(1)120紧急阀紧急活塞杆轴向孔直径小于2.5mm。在施行常用制动时,紧急室压力空气不能及时向列车管逆流,紧急室压力空气压迫紧急活塞杆、安定弹簧下移,顶开放风阀,发生紧急制动作用。
(2)120紧急阀安定弹簧衰弱或处于极限挠度。
(3)紧急阀排风口大量漏风。如先导阀与座不平或者夹有杂物;先导阀弹簧衰弱;放风阀与座不平或者夹有杂物;放风阀弹簧衰弱等。
3、车辆抱闸其它重要因素:
(1)K2改车辆各级杠杆定位不准,产生顶抗,在运用过程中受震动造成卡死。
(2)冬季风雪较多,温度较低,制动阀内部润滑不良、进水上锈等造成制动阀动作不良。
(3)闸调器在车辆运用过程中存在故障,如外体不转、A推、A杠值超标、内部润滑不良,卡死别劲等。
(4)人力制动机由于车站防溜制动后,没有及时恢复。
(5)基础制动固定支点等处的圆销定位不准确,造成制动力过大,夜间极易产生火花导致车站外勤误报车辆抱闸。
(6)侧架三角孔内易燃杂物过多,由于制动高温导致自燃,被外勤误报车辆抱闸或燃轴。
解决途径:
1、要根据季节(如冬春相交阶段、冬季突降低温及各季节气温突变阶段)作业特点,加强列车队试风作业标准的落实,在进行制动机试验作业时,检车员必须认真确认制动机活塞行程和闸调器技术状态。发现活塞行程不符合规定要求或闸调器作业不良时,须认真查明原因,妥善处理。要加强对基础制动装置的检查,发现各制动杠杆变形、别劲;人力制动机轴链未松;同一制动粱闸瓦厚度差过限;闸瓦紧贴踏面等情况时,须认真处理。要认真落实送车制度,列车起动时必须安排人员送车,监控列车运行状态,特别是对感度试验不出闸的车辆、缓解大于45秒的车辆、K2改车辆基础制动各杠杆等安全重点进行认真把关,确保行车安全。
2、各检修车间制动室是制动阀检修的源头,严格落实检修工艺是消除车辆制动阀类故障的重要途径。定检车间的制动室要加强环境卫生管理,加强对阀内配件的清洗,提高阀内配件的清洁度,对各类弹簧挠度值处于上限或下限的妥善处理,重点针对120阀紧急部安定弹簧等进行专项质量控制,确保制动阀检修质量达标。
3、各站修作业场要保证单车试验质量,单车试验器需按规定进行定期检修和校验,同时要提醒使用人妥善使用设备,确保单车试验器不致于人为因素产生故障。单车试验时应严格进行闸瓦间隙自动调整器及空重车自动调整装置性能试验,试验过程中对基础制动装置是否别劲、变形进行检查;制动阀在装车前的搬运过程中,要加装防尘堵,做好防护,安装前须用压力空气将制动管系吹扫干净。
作者:admin
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